氣墊導軌實驗時調節導軌下面的螺釘,使氣墊導軌水平,在不增加其他儀器的情況下,如何判定調節到位

2021-04-21 21:54:10 字數 2727 閱讀 8629

1樓:紫冰雨的季節

您好:62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333335333130【實驗題目】

氣墊導軌研究簡諧運動的規律

【實驗目的】

1.通過實驗方法驗證滑塊運動是簡諧運動。

2.通過實驗方法求兩彈簧的等效彈性係數和等效質量。

實驗裝置如圖所示。

說明:什麼是兩彈簧的等效彈性係數?

說明:什麼是兩彈簧的等效質量?

3.測定彈簧振動的振動週期。

4.驗證簡諧振動的振幅與週期無關。

5.驗證簡諧振動的週期與振子的質量的平方根成正比。

【實驗儀器】

氣墊導軌,滑塊,配重,光電計時器,擋光板,天平,兩根長彈簧,固定彈簧的支架。

【實驗要求】

1.設計方案(1)寫出實驗原理(推導週期公式及如何計算k和m0 )。

由滑塊所受合力表示式證明滑塊運動是諧振動。

給出不計彈簧質量時的t。

給出考慮彈簧質量對運動週期的影響,引入等效質量時的t。

實驗中,改變滑塊質量5次,測相應週期。由此,如何計算k和m0 ?

(2)列出實驗步驟。

(3)畫出資料**。

2.測量

3.進行資料處理並以小**形式寫出實驗報告

(1)在報告中,要求有完整的實驗原理,實驗步驟,實驗資料,資料 處理和計算過程。

(2)明確給出實驗結論。

兩彈簧質量之和m= 10-3㎏ = n/m = 10-3㎏

i m10-3㎏ 30t

s t2

s2 m0

10-3㎏ i m

10-3㎏ 20t

s t2

s2 m0

10-3㎏ k

n/m1 4

2 5

3 6

4.資料處理時,可利用計演算法或作圖法計算k和m0的數值,並將m0與其理論值 m0=(1/3)m( m為兩彈簧質量之和)比較, 計算其相對誤差 。

究竟選取哪種資料處理方法自定.書中提示了用計演算法求k和 m0的方法。若採用,應理解並具體化

2樓:匿名使用者

這只是我們書面上給出的答案而已,放心,高考絕對不會出現像你這樣類似的問題。

3樓:匿名使用者

開氣,將滑塊靜止放在導軌上,

法一:沒有明顯的滑動。

法二:左右推動,均可勻速運動。

為了驗證機械能守恆定律,某同學使用如圖所示的氣墊導軌裝置進行實驗.其中g 1 、g 2 為兩個光電門,它們

4樓:℡舷襯灬

(1)實驗開始應先調節氣墊導軌下面的螺釘,在不掛重物的情況下輕推滑塊,若滑塊做勻速直線運動,滑塊通過光電門速度相等,則光電門的擋光時間相等,證明氣墊導軌已經水平.

(2)a、滑塊經過光電門時的瞬時速度用平均速度來代替,由v=d

△t求出,d越小,誤差越小,故a正確.

b、本實驗不需要測量細繩對滑行器的拉力,即不需要用砝碼的質量代替細繩的拉力,所以不需要滿足砝碼的質量m應遠小於滑行器的總質量m這個條件,故b錯誤.

c、光電門g1 、g2 的間距x越大,x相對誤差越小,故c正確.

d、用來牽引滑行器m的細繩必須與導軌平行,以減小阻力,保持滿足實驗阻力足夠小的條件,故d錯誤.

故選:ac.

(3)滑行器經過光電門g1 、g2 的速度近似等於滑塊經過光電門時的平均速度,分別為:

v1 =d

△t1,v2 =d

△t2砝碼的重力勢能減少量為:△ep =mgx;砝碼及滑行器(連同擋光片)的動能增加量相等為:△ek =1 2

(m+m)v22

-1 2

(m+m)v21

若表示式△ep =△ek ,即得:mgx=1 2

(m+m)(d

△t2)2-1 2

(m+m)(d

△t1)2,在誤差允許的範圍內成立,則機械能守恆定律成立.

故答案為:

(1)相等;

(2)ac;

(3)mgx=1 2

(m+m)(d

△t2)2-1 2

(m+m)(d

△t1)2.

氣墊導軌上的實驗答案

5樓:

在氣墊導軌上驗證動量守恆定律實

驗中引起誤差的原因:

1、氣墊導軌無法調到完版全水平,使實驗存權在誤差。

2、導軌存在一定的摩擦力,影響實驗資料。

3、滑塊質量用電子秤稱量,不夠精確。

4、導軌探針老化,靈敏度下降。

5、計速儀讀的是瞬時速度,不夠精確。

6、計算時取有效數字造成誤差。

7、推動物塊時,物塊沒有完全做水平運動使實驗存在誤差。

8、物體碰撞時,速度不在同一直線使實驗存在誤差。

在氣墊上做簡諧振動實驗時,為什麼必須把氣墊導軌調成水平

6樓:龑謹慎至終

彈簧振子不水平,不會影響公式的成立,依然再做簡諧振動,和水平的一樣,不過兩個彈簧的振幅不同,影響彈簧伸長範圍。

7樓:匿名使用者

不水平的話,上面的物體會受重力沿導軌方向分量的作用,此分量是固定值,不隨振動而發生變化。在它的作用下,振動時其振動中心不會靜止,而會隨時間發生移動,這樣影響試驗結果。

驗證動量守恆實驗前為什麼將氣墊導軌調製水平

調成水平後重力和支援力平衡,目的是要研究水平方向的動量守恆。在氣墊導軌上驗證動量守恆定律實驗中引起誤差的原因是什麼 原因 氣墊導軌無法調到完全水平,使實驗存在誤差。導軌存在一定的摩擦力,影響實驗資料。滑塊質量用電子秤稱量,不夠精確。導軌探針老化,靈敏度下降。計速儀讀的是瞬時速度,不夠精確。計算時取有...

某同學利用打點計時器和氣墊導軌做驗證動量守恆定律的實驗氣墊

1 使用打點計時器時,先接通電源後釋放紙帶,所以先接通打點計時器的電源,後放開滑塊1 2 放開滑塊1後,滑塊1做勻速運動,跟滑塊2發生碰撞後跟2一起做勻速運動,根據紙帶的資料得 碰撞前滑塊1的動量為 p1 m1v1 0.310 0.2 0.1 0.620kg?m s,滑塊2的動量為零,所以碰撞前的總...